通過對乙烯裝置堿液循環(huán)泵機械密封頻繁失效的原因進行分析,改進了密封結(jié)構(gòu)和摩擦副材料,取得了良好的密封效果和經(jīng)濟效益。
乙烯裝置壓縮系統(tǒng)濃堿液循環(huán)泵是堿洗塔的塔底循環(huán)泵,它將經(jīng)裂解氣堿洗過的堿液輸送到塔頂,使堿液循環(huán)使用。該泵在實際運行中,頻繁發(fā)生泄漏,機械密封在安裝運行一周左右開始微漏,1~2個月內(nèi)泄漏量增大,無法繼續(xù)使用。嚴重影響了裝置的環(huán)保達標(biāo)和長期穩(wěn)定運行。
(1) 基本情況:該泵為單吸懸臂臥式離心泵,主要技術(shù)參數(shù)如下
介質(zhì)成份:含膠狀、顆粒雜質(zhì)的20%NaOH液體
介質(zhì)溫度:45℃
介質(zhì)粘度:1070CP
流量:30m3/h
揚程:18m
吸入壓力:1.078MPa
排出壓力:1.272MPa
軸功率:2.7KW續(xù)使用。
電機轉(zhuǎn)數(shù):2950r/m
將失效后的機械密封解體,其損壞情況如下:
(1)動環(huán)和動環(huán)座、軸套間的間隙被阻塞
(2)動環(huán)和靜環(huán)有環(huán)狀磨損痕跡
(3)密封腔內(nèi)有焦?fàn)罹酆衔?、顆粒等雜質(zhì)和結(jié)晶物
(4)彈簧銹蝕嚴重,被雜質(zhì)和結(jié)晶物卡澀,彈性不足。
(2)失效分析
一般機械密封失效主要有4種形式,即腐蝕、熱損、磨損和安裝、運轉(zhuǎn)等因素引起的失效。該泵解體后密封面無劃痕和磨損,因此可以排除密封面物理損傷方面的原因。考慮到密封腔內(nèi)結(jié)晶物和銹皮較多,同時結(jié)合機械密封失效的諸多表現(xiàn),初步判定所輸送介質(zhì)的易結(jié)晶性和腐蝕性是引起密封失效的主要原因。
(3)改進措施
a.改變彈性元件結(jié)構(gòu):將彈性元件由彈簧改為波紋管,波紋管既是彈性元件又是動環(huán)的輔助密封圈,省去原動環(huán)與軸套間的O型圈,只須在動環(huán)座尾處加一密封墊封住該處的物料,這樣既解決了O型圈密封與補償?shù)拿?,又將原準靜密封改為完全靜密封,使密封的可靠性提高。改用波紋管還省去了彈簧機械密封的傳動銷以及動環(huán)與動環(huán)座之間的配合面,避免了由固體顆粒物的沉積而引起的動環(huán)動作失靈,進一步提高了機封的整體性能。波紋管既提供彈性補償又提供扭矩,具有更好的追隨性和補償能力。
b.靜環(huán)補償取代動環(huán)補償:在機封組件中動環(huán)部分的質(zhì)量遠比靜環(huán)部分大,故運轉(zhuǎn)起來旋轉(zhuǎn)動量也大。改為靜環(huán)補償后降低了旋轉(zhuǎn)動量,提高了整個機封組件的穩(wěn)定性和可靠性。
c.增大動環(huán)與軸套間隙:增大該間隙可避免結(jié)晶物和銹皮的沉積,在保證端面比壓的前提下增大動環(huán)內(nèi)徑或減小軸套內(nèi)徑均可。根據(jù)有關(guān)資料推薦,將間隙由原來的0.38mm增至0.5mm。
d.適當(dāng)增大沖冼線孔徑:針對結(jié)晶物和銹皮較多的實際情況,增加沖洗量可以有效地解決固體顆粒物的沉積,故須將原沖洗線孔徑由12.7mm增至19.05mm。但應(yīng)注意,過大地增加孔徑會降低泵的效率。
e.增加入口濾網(wǎng)目數(shù):增加濾網(wǎng)目數(shù)可有效防止固體顆粒物進入密封腔,為機械密封提供較為理想的工作環(huán)境。
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